プロペラの推力を測定をしてみた! [ロボット]
ついに念願のプロペラの推力測定をしてみました!
動画で見ると変化の様子が、よく分かります。
PWMのレンジは0-1000までを設定し、100ずつ変更して測定をしてみました。その結果がこちら。
最大でも1.4g程度。推力なさすぎ。。。OTZ... デューティ比50%を過ぎると推力がダウンしてしまっています。モータードライバーの使い方が悪いのかも知れません。もう少し調査が必要そうです。
ε=(-. ー )
動画で見ると変化の様子が、よく分かります。
PWMのレンジは0-1000までを設定し、100ずつ変更して測定をしてみました。その結果がこちら。
最大でも1.4g程度。推力なさすぎ。。。OTZ... デューティ比50%を過ぎると推力がダウンしてしまっています。モータードライバーの使い方が悪いのかも知れません。もう少し調査が必要そうです。
ε=(-. ー )
ESPr Developer(ESP-WROOM-02開発ボード)
- 出版社/メーカー: スイッチサイエンス
- メディア: エレクトロニクス
uxcell RC飛行機DCコアレスマグネチックモーター 電子モーター 0.5mmシャフト径 3.7V 63000RPM 5個入り
- 出版社/メーカー: uxcell
- メディア: その他
今度は大丈夫でしたね^^
by ぽちの輔 (2017-02-22 06:05)
何事もトライ&エラーが大事ですね。
by ys_oota (2017-02-23 00:46)
測定方法が問題ありそうです。プロペラの風がはかりの台でキャンセルする力が発生するためです。プロペラと台の距離をもっと離れば,変わります。
by byg (2019-03-06 16:06)
bygさん、
おお、なるほど!アドバイスありがとうございます!!
by ys_oota (2019-03-09 07:46)